

【一】、對(duì)靜電除塵器改進(jìn)的措施及成果解說
一、改進(jìn)措施:
改造靜電除塵器時(shí),由于吊架制作過程中的下料和組對(duì)等均存在一定偏差,造成了12條邊互不平行的現(xiàn)象,導(dǎo)致吊架安裝精度減低。同時(shí),由于采用了多邊形結(jié)構(gòu),吊架安裝時(shí),短邊與筒壁間的距離測(cè)量的準(zhǔn)確度不易把握,也造成了陰極系統(tǒng)安裝精度不高。因此,擬采取如下改進(jìn)措施:
1、將吊架的多邊形結(jié)構(gòu)改為圓形結(jié)構(gòu),規(guī)避多邊形框架形狀誤差造成的安裝精度低,耗時(shí)長(zhǎng)的問題。同時(shí),圓形結(jié)構(gòu)也使得吊架與筒壁間的距離測(cè)量變得越加容易控制,從而增加了安裝精度。
2、在吊架中心位置上也加裝定位板,并鉆出中心定位孔。安裝時(shí)通過中心定位孔與設(shè)備軸線的位置調(diào)整,來進(jìn)一步增加吊架安裝精度。
3、增加靜電除塵器筒體的制造精度,減低筒體橢圓度偏差,也是增加陰極系統(tǒng)安裝精度的重要途徑之一。
二、成果評(píng)估:
通過增加定位板,使陰極系統(tǒng)的安裝精度有了大幅度增進(jìn)。原來兩吊架12個(gè)短邊與筒壁的距離偏差不一,距離過小或因筒壁與吊架上沉積的灰泥造成距離過小時(shí),因塔內(nèi)水汽及粉塵成為導(dǎo)電體,均導(dǎo)致短路放電,需要經(jīng)常停車人塔清理。改造后,吊架與筒壁的距離偏差嚴(yán)格控制在了3~5mm之內(nèi),且均不小于150mm,規(guī)避了短路放電現(xiàn)象。
同時(shí),通過對(duì)拉桿及吊桿的改造,不但增進(jìn)了上下吊架相互間的安裝精度,也因此增加了陰極鋼絲的安裝精度,從而大幅減少了陰極絲與陽極管間的放電現(xiàn)象,也同樣取得了減低陰極鋼絲替換的頻率。由于吊架安裝時(shí)不再需要重新對(duì)吊耳進(jìn)行位置找正,通過吊架的定位板,就能比較速度地進(jìn)行吊架與瓷瓶、以及吊架間的安裝和找正,使靜電除塵器檢修時(shí)間由原來的5-7天,縮短為2-3天,減低了勞動(dòng)強(qiáng)度,工作效率增加了一倍左右。改造實(shí)施后,大幅縮短了檢修時(shí)間,取得了顯明的經(jīng)濟(jì)效益。
【二】、靜電除塵器改造是如何工作的
在工業(yè)產(chǎn)鏈中,除塵步驟是不可少的,塵一方面是對(duì)機(jī)器的保障另一方面是對(duì)人體健康的保障。除塵器種類有很多,電袋除塵器與其他除塵器不同,他憑借電場(chǎng)的作用達(dá)到塵的效果,被廣泛運(yùn)用在工業(yè)生產(chǎn)中。
含塵煙氣從靜電除塵器改造的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入電場(chǎng),在電場(chǎng)作用下,帶電粉塵向收塵極沉積,通過電場(chǎng)的煙氣約有60~70%的粉塵被收集下來,然后煙氣通過電場(chǎng)出風(fēng)口,一部分煙氣經(jīng)多孔型板水平進(jìn)入袋除塵器中部和大部分煙氣轉(zhuǎn)向下部進(jìn)入電袋除塵器底部并向上進(jìn)入濾袋每個(gè)室。煙氣進(jìn)入濾袋后粉塵被阻留在濾袋外表面,凈煙氣從清潔室再通過提升閥,從除塵器出口排出經(jīng)煙囪排放。
當(dāng)濾袋表面積聚粉塵達(dá)到一定厚度,除塵器阻力增加,可啟動(dòng)脈沖噴吹系統(tǒng),讓壓縮空氣氣流經(jīng)脈沖噴吹管噴入濾袋,使濾袋瞬間發(fā)生膨脹,使濾袋表面粉塵剝落到灰斗,達(dá)到清灰目的。眾所周知,電袋除塵器多個(gè)電場(chǎng)中第1電場(chǎng)的粉塵捕集量較大,可達(dá)80%以上。因此,電袋除塵器工作時(shí),大量煙塵被電場(chǎng)區(qū)收集后,進(jìn)入濾袋區(qū)含塵濃度只有總量的20%以下,大大改變了后級(jí)濾袋工作條件,從而降低濾袋阻力、延長(zhǎng)清灰周期、延長(zhǎng)濾袋壽命。
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