GMC高溫布袋除塵器具有國內水平,其主要技術屬于國內創。目前在新的環保條件下,不僅廣泛用于水泥廠的粉塵治理,而且廣泛用于非金屬礦微粉深加工領域,在電力、、冶金、鋼鐵等行業也有較好的應用前景。
GMC高溫布袋除塵器結構組成:
1、箱體:包括袋室、預收塵室、凈氣室、多孔板、濾袋、骨架。箱體設計耐壓9000Pa。
2、噴吹系統:主氣管、噴吹管、脈沖閥、控制儀。
3、灰斗及排灰部分有兩種形式:一種為灰斗直接與卸灰閥連接,另一種為灰斗通過輸送設備(如螺旋輸送機)與卸灰閥連接。


【一】、布袋除塵設備常見故障的原因分析
常見故障的原因分析、探討經過多年實踐,不斷總結經驗教訓,導致布袋除塵設備難以正常運行而常發生上述故障的因素較多,但主要有以下幾方面原因:
1)由于粗粉分離器內錐鎖氣器、粗粉分離器回粉管鎖氣器、細粉分離器下粉鎖氣器不嚴密、粗粉分離器折向擋板調整欠佳以及系統泄漏等原因,使粗粉分離器、細粉分離器效率下降,導致進入布袋收塵器的粉塵濃度超過設計值70g/Nm³,致使除塵器布袋超負荷運行,效率自然下降。另外,制粉系統超負荷運行,也致使布袋除塵設備超負荷運行。
2)由于布袋較高耐溫能力為150℃,運行調整不佳或布袋積粉自然均會導致布袋著火燒毀。
3)制粉系統運行時,磨煤機出口介質正常溫度為100℃(布置在其后的布袋除塵設備處介質溫度≤100℃),高于130℃或低于90℃系統都會自動停運??梢姡品劢橘|的溫度在一定范圍,太高則煤粉易爆燃、布袋易著火燒毀;太低則干燥能力下降,煤粉潮濕,易粘在布袋上,引起乏氣流量減小,制粉出力下降,同時低溫腐蝕加劇。
然而,由于制粉系統抽取的爐煙本身含有水蒸汽(燃燒生成產物),以及原煤水份重、振打空氣帶水,乏氣中必然存在大量的水份,而且布袋除塵設備及其后部管路是乏氣也是水蒸汽的排放口,運行中正常溫度為100℃,再加上布袋收塵器箱體內因低溫腐蝕漏入冷風進一步降低乏氣溫度,使之低于煙氣結露溫度而結露等,而這些水份然后全部聚集在乏氣中,使煤粉變得潮濕,極易粘在布袋上導致通流截面減小,通風阻力加大,乏氣流量降低,制粉系統出力下降,制粉電耗增加。
4)由于制粉系統采用抽取爐膛燃燒器下部中溫爐煙并摻合部分調溫熱二次風作為制粉介質,爐煙中不可避免地存在SO2、SO3、水蒸汽等物質,加上上述原因乏氣溫度常低于結露溫度,乏氣中有亞硫酸、硫酸等腐蝕性物質生成,因而布袋收塵器箱體及其后部管道的低溫腐蝕不可避免。
【二】、脈沖布袋收塵器調試過程出現問題及分析
1、煙氣溫度
調試初期,由于處于水泥生產的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴重超負荷深暗火運行狀態,其結果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵器濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結露嚴重。
布袋出現了局部“糊袋”現象,阻力劇增,風機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉,唯有適當提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當降低產量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個單機脈沖除塵器系統的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵器濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當較長時間處于高溫狀態時,因局部“糊袋”而產生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵器濾袋也得以自動修復。
為防止“燒袋”,除塵器在設計時充分考慮了溫度控制系統。當煙氣溫度大于260時,混風氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風后,煙氣溫度仍大于260混風氣動蝶閥自動關閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋收塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調試時發現,清灰效果較差,尤其當煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵器濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
寧夏宇成藍天環保輸送設備有限公司(http://www.yclthb.com)主營各種單機脈沖除塵器、脈沖布袋除塵設備、離心通風機等多種除塵產品,產品質量均處于國內同水平,二十多個省,自治區。寧夏除塵設備廠生產的除塵器及配件的產品質量均處于國內同水平。先后與國內幾十家鋼鐵廠、熱電廠、水泥廠、等達成了良好的除塵器配件供應合作關系。