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溶劑脫蠟、酮苯脫蠟、脫蠟設備、 潤滑油溶劑脫蠟、蠟精致設備

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安徽溶劑脫蠟訂制廠家~東光天誠定制溶劑脫蠟
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產品: 瀏覽次數:88安徽溶劑脫蠟訂制廠家~東光天誠定制溶劑脫蠟 
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最后更新: 2024-09-29 14:41
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由石蠟基和中間基原油(見原油評價)蒸餾得到的潤滑油原料中都含有蠟。這些蠟的存在會影響潤滑油的低溫流動性能。由于蠟的沸點與潤滑油餾分相近,不能用蒸餾的方法進行分離,但蠟的凝固點較高,逐漸降低溫度,蠟就從潤滑油中結晶析出,從而可通過過濾或離心分離的方法將蠟與油分離。在低溫條件下,潤滑油的粘度很大,所生成的蠟結晶細小,使過濾或離心分離很困難。因此,需加入一些在低溫時對油的溶解度很大而對蠟的溶解度很小的溶劑進行稀釋。苯類溶劑能很好地溶解潤滑油,但它對蠟的溶解度也較大。酮類溶劑對蠟的溶解度則很小。因此,常在苯類溶劑中加入一些丙酮或甲基乙基酮以降低苯類溶劑對蠟的溶解度。
我國酮苯脫蠟技術展望同提高全煉蠟收率幾個途徑
[一]、我國溶劑脫蠟設備技術展望
我國溶劑脫蠟設備技術經過工藝優化、技術革新,已取得長足進步,但與國外先進水平相比仍有較大的差距,因此應從以下兩個方面改進:
1)對酮苯脫蠟工藝進行改進。針對原油重質化引起的餾分油性質的變化,切割窄餾分,縮短碳數分布,并對現有工藝條件進行優化,使操作靈活,提高經濟效益。
2)新型助濾劑的開發。助濾劑的特征是自發在油中產生的結晶一非結晶共聚物。梳型高分子聚合物助濾劑因其具有優良的流動改性效果應作為的,尤其(甲基)丙烯酸醋類聚合物馬來酸配共聚物,由于主鏈和側鏈的可調性,可以和許多結構組成多變的原油相互作用,降低能耗的同時改變脫蠟油質量。另外,其可以回收再利用,遵循綠色化工的助濾劑是未來發展的。
[二]、溶劑脫蠟設備裝置提高全煉蠟收率的幾個途徑
溶劑脫蠟設備技術源于20世紀30年代,經過近些年不斷改進完善,裝置已趨于成熟。就近幾年發展來看,裝置焦點問題主要集中在提高產品收率、產品質量控制策略方面。工藝進展是三段過濾、全濾液循環、助劑應用、滲透膜溶劑回收、溫室脫蠟等。
設備方面很新套管結晶機,引進進口真空過濾機,使用能螺桿壓縮機等。溶劑脫蠟設備裝置在工藝上采用多點稀釋、全濾液循環等先進工藝已經得到較好的運用。本文主要闡述在提高蠟收率方面采取的一些行之的措施,包括:降低濾機進料溫度、熱化套管流程改造、氨冷器流程改造、回收加熱器管束改進等方面。
1熱化套管流程改造潤滑油溶劑脫蠟裝置熱化套管使用新鮮溶劑,化套溶劑直接人油回收,通過改造,將熱化套管溶劑由新鮮溶劑改為循環溶劑,化套溶劑由人油回收改為人D110,降低油回收負荷,減輕冷凍負荷,而且將熱化套管過程損失的蠟全部回收(可回收蠟3t/次),增加了蠟收率,可謂是一舉多得。
2氨冷器流程改造2017年11月,將溶劑氨冷器E109/2.3由并聯改為串聯,通過改造,溶劑冷后溫度由10℃下降至6℃,解決了低溫過濾操作條件下二段輸蠟溶劑溫度高的問題,實現了同溫過濾,改造后蠟收率增加0.1~0.3個百分點。
3E108凝結水改造裝置中E108為三段蠟液一凝結水加熱器,由于凝結水量大且溫度高,E108出口蠟液較高可被加熱到120℃,破壞了回收系統熱平衡,造成回收末次塔壓力高,溶劑冷后溫度高,嚴重影響操作。2018年3月實施分流E108加熱熱源改造,將E108前凝結水合理分配至裝置伴熱系統,節約伴熱蒸汽的同時大幅度降低了E108加熱凝結水流量,通過改造使E108出口蠟液溫度由120℃降至50℃,降低溶劑冷后溫度及冷凍負荷,溶劑回罐溫度由35℃降至28℃,濾機進料溫度由7℃降至5℃,提高了蠟收率。
東光縣天誠機械廠(http://www.dgtczlj.com)從事石蠟成型機溶劑脫蠟全自動石蠟成型機產品銷售國內50多家大中型石油化工企業。多年來在石化機械方面具有較高的聲譽。熱忱歡迎各界朋友惠顧本廠,攜手合作!
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