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溶劑脫蠟、酮苯脫蠟、脫蠟設備、 潤滑油溶劑脫蠟、蠟精致設備

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福建脫蠟設備制造廠家-天誠機械廠生產溶劑脫蠟
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產品: 瀏覽次數:77福建脫蠟設備制造廠家-天誠機械廠生產溶劑脫蠟 
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最后更新: 2024-11-09 09:19
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溶劑脫蠟是石油產品精制的一種重要方法。潤滑油原料通過溶劑稀釋和冷凍,使其中的蠟結晶析出,從而降低潤滑油凝固點的過程。工業(yè)上將含蠟原油通過原油蒸餾所得到的潤滑油餾分,經過溶劑精制、溶劑脫蠟和加氫精制可制成潤滑油和石蠟。
溶劑脫蠟廠技術發(fā)展概況與提高蠟收率工藝調整
[一]、酮苯脫蠟設備廠技術發(fā)展概況
1國際酮苯脫蠟設備廠技術的發(fā)展
隨著石油制取潤滑油的需要,脫蠟技術應運而生。人們采用的脫蠟辦法是冷凍沉降法,這種脫蠟法后來發(fā)展為冷榨脫蠟,即將原料油放人溶劑脫蠟廠內用冷凍劑冷卻代替天然冷凍,用壓榨過濾代替自然沉降。隨著生產的發(fā)展,人們需要豁度較高的潤滑油。
使用的溶劑是丙酮和苯的混合溶劑,蠟的分離采用了回轉式過濾機。以后的改進是以丁酮代替丙酮、甲 苯代替苯,這就是酮苯脫蠟設備廠過程,是現代用得較廣泛的脫蠟工藝。
酮苯脫蠟設備廠工藝出現以來,酮苯脫蠟設備廠仍然是較常用的工藝,所用溶劑主要是丁酮一甲 苯。
2我國酮苯脫蠟設備廠技術的發(fā)展
我國酮苯脫蠟設備廠裝置于1954年在大連石化公司煉油廠建成投產,采用溶劑為丙酮一苯一甲 苯。從1977年脫蠟溶劑逐步改為丁酮一甲 苯溶劑,現已廣泛使用。
在工藝技術上,我國逐步開發(fā)了稀釋點后移、多效蒸發(fā)、溶劑干燥、蠟膏冷量利用、稀冷脫蠟、濾液循環(huán)等新工藝。由于這些新工藝的改進和操作水平的提高,脫蠟裝置的能耗、溶劑消耗大幅下降。
[二]、提高蠟收率的工藝調整
裝置改為單脫以后,設計的脫蠟段制冷量出現過剩情況,為充分利用裝置冷量,把脫蠟段過剩的冷量移至脫油段使用,通過降低段脫油段過濾溫度,減少了低熔點石蠟組分的損失,達到增產石蠟的目的。
潤滑油溶劑脫蠟設備廠在實際生產中,通過現場改造,把原并聯的溶劑氨器冷卻器改為串聯,把一臺-15℃氨氣冷卻器改為-25℃,以達到深冷降溫的作用。新增一條溶劑管線用于轉移脫蠟段溶劑至脫油段,控制脫油段溫度提升幅度,實現脫油段低溫過濾。
1裝置原料
裝置加工的原料為蒸餾裝置減三線蠟油,從原料性質分析數據看,原料性質基本保持穩(wěn)定。
2調整過程
裝置為了提高蠟收率,在調整脫油段過濾溫度操作中,按以下兩步進行。
一步,裝置設計數據是以雙脫制定的,裝置冷凍能力大,脫蠟段進料溫度低,單脫時可以通過停用脫油段加熱器來降低脫油段進料溫度,提高蠟收率。
二步,為進一步降低脫油一段、二段過濾溫度,對裝置進行適應性改造,將剩余制冷能力和脫蠟段低溫溶劑挪到脫油段使用,來降低脫油段溶劑溫度。
為防止由于過濾溫度降低帶來的質量波動,脫油一段增開了一臺濾機,通過增加過濾面積達到降低過濾速度的目的,的控制了蠟含油指標,保證產品質量合格。
東光縣天誠機械廠(http://www.dgtczlj.com)從事石蠟成型機、溶劑脫蠟、全自動石蠟成型機產品銷售國內50多家大中型石油化工企業(yè)。多年來在石化機械方面具有較高的聲譽。熱忱歡迎各界朋友惠顧本廠,攜手合作!
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