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山西脈沖單機除塵器訂制_宇成藍天環(huán)保定做脈沖布袋除塵器

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最后更新: 2023-02-03 16:57
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詳細說明
PPC氣箱脈沖布袋除塵器是一種新型氣箱脈沖脈沖袋式除塵器,它綜合分室反吹脈沖噴吹清灰各類袋式除塵器的優(yōu)點,克服了分室反吹清灰強度較差,脈沖噴吹清灰需和過濾同時進行的缺點,擴大了應(yīng)用范圍。
PPC氣箱脈沖布袋除塵器具有分室整體清灰特點,采用大規(guī)格電磁脈沖閥清灰形式,具有清灰能力強、效果好,使用壽命長等特點。該脈沖除塵器適用于高濃度粉塵的治理,可簡化粉塵治理工藝流程,降低設(shè)備投資。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積少,可降低建設(shè)投資。具有顯著的環(huán)境效益、社會效益和經(jīng)濟效益,填補了氣震式脈沖清灰的空白,具有水平。
PPC氣箱脈沖布袋除塵器具有四個系列33種規(guī)格。過濾面積從93-4361m2,處理風(fēng)量從6900m3/h到314000m3/h,廣泛適用于建材、水泥、冶金、機械、和耐火材料行業(yè);特別適用于水泥廠的破碎、包裝、庫頂、熟料冷卻機和各種磨機等收塵系統(tǒng)(或除塵系統(tǒng));也可適用于煤磨收塵,但要增設(shè)防爆措施,除塵器結(jié)構(gòu)也要相應(yīng)改變。還可適用于含塵濃度特高氣體的收塵,如帶o-sepa選粉機的粉磨系統(tǒng),其氣體含塵濃度高達1000g/m3(標(biāo))以上,可不設(shè)置作預(yù)收塵用的旋風(fēng)除塵器。對于我國北方嚴(yán)寒地區(qū),本除塵器在增加加熱保溫裝置后出能適用。
布袋除塵器工作原理說明和調(diào)試過程問題分析
{一}、布袋除塵器工作原理與說明
布袋除塵器采用滌綸針剌氈濾料作為過濾材料(濾芯),透氣性能強,除塵效率高。將其制作成一個個由金屬骨架包裹的圓柱狀中空的濾氣組件(俗稱布袋),把數(shù)個濾氣組件裝進一個特制的箱體內(nèi),簡稱為氣箱脈沖袋。而除塵設(shè)備是由多個這樣的氣箱脈沖袋組成。
氣箱脈沖布袋收塵器,采用反吹除塵法,不僅能凈化一般的含塵硫氣體,還能處理入口濃度達1300g/Nm³的含塵氣體。煙氣中所含的水蒸氣由于其溫度較高,在100℃左右,初呈氣態(tài);從噴霧塔出來后,溫度有所降低,冷凝成水滴附在煙氣中的塵粒上,呈現(xiàn)霧狀;進入氣箱脈沖布袋收塵器時塵粒即被捕集下來。
除塵清灰工作過程為:以一個袋為例,含塵氣體由進口處直接進入氣箱的袋室;由于有負壓風(fēng)機的引力驅(qū)動作用,含塵氣體由外及里,自下而上,克服阻力,穿越濾芯到達上部箱體;粉塵就會被阻擋在濾器組件之外,小的顆粒被吸附在濾芯的表面,大的顆粒直接掉到下面的灰斗中;經(jīng)過過濾后的含有微塵的氣體在脈沖提升閥處匯集,之后從出風(fēng)口排出,此時便是干凈的氣體。這個工作過程的過濾狀態(tài)所示,過濾狀態(tài)就是對含塵氣體進行除塵。當(dāng)過濾工作達到一定時間(或阻力達到預(yù)先設(shè)定值),清灰過程開始。其工作過程為:控制器發(fā)出信號,使脈沖提升閥關(guān)閉,阻斷排氣;壓縮空氣電磁脈沖閥開啟,以大于0.5MPa的壓縮空氣經(jīng)電磁脈沖閥噴入凈氣室;并迅速膨脹入除塵器布袋內(nèi),并產(chǎn)生振動作用,清洗除塵器布袋外側(cè)表面上的粉塵,粉塵掉落到灰斗。這個動作完成后(大約6~15s),壓縮空氣電磁脈沖閥關(guān)閉,提升閥重新打開,該箱室的除塵器布袋重新回到過濾狀態(tài)。
噴霧塔的尾氣中含有大量的粉塵和SO2等廢氣,經(jīng)過旋風(fēng)除塵和布袋除塵后的煙氣的粉塵量可降到40mg/m³以下,比之前的8000mg/m³降低了兩個數(shù)量級,效果非常明顯。除下來的粉塵都是陶泥粉,可以回收利用。
以某氣箱脈沖布袋收塵器為例,布袋除塵器由18個氣箱脈沖袋組成。氣箱脈沖袋需要定期清洗濾芯表面的粉塵,防止堵塞。清灰時采用分箱(袋)清灰的方式,逐箱隔離、輪流進行,逐一按要求進行清灰直至較后一個箱室清灰完畢,此為一個清灰周期。除塵器的脈沖噴吹寬度和清灰周期,是由清灰程序控制器自動控制連續(xù)進行,從而保證了清灰的效果。
{二}、脈沖布袋除塵器調(diào)試過程出現(xiàn)問題及分析
1、煙氣溫度
調(diào)試初期,由于處于水泥生產(chǎn)的旺季,廠家為了趕訂單,整個立窯處于嚴(yán)重超負荷深暗火運行狀態(tài),其結(jié)果是立窯出口處煙氣溫度很低,在40~50之間波動。雖然煙管和除塵器都采取了保溫措施,除塵濾袋處的溫度也只在40左右,煙氣結(jié)露嚴(yán)重。
布袋出現(xiàn)了局部“糊袋”現(xiàn)象,阻力劇增,風(fēng)機不能正常工作。
為保證除塵器正常運轉(zhuǎn),唯有適當(dāng)提高立窯煙氣的出口溫度到70~110。建議廠家采用兩個措施,一是適當(dāng)降低產(chǎn)量,二是提高燒窯水平,控制在淺暗火操作,目的是使立窯煙氣溫度基本可提高到70~90。同時,為進一步降低煙氣的熱損失,對整個單機布袋除塵器系統(tǒng)的保溫和密封性能進行了檢查和修補。采取了這些綜合措施后,“糊袋”問題得到解決。由于除塵濾袋表面的聚四氟乙烯薄膜對煙塵具有良好的剝離性能,當(dāng)較長時間處于高溫狀態(tài)時,因局部“糊袋”而產(chǎn)生的塵塊被烘干后,在噴吹時自動脫落,除塵濾袋也得以自動修復(fù)。
為防止“燒袋”,除塵器在設(shè)計時充分考慮了溫度控制系統(tǒng)。當(dāng)煙氣溫度大于260時,混風(fēng)氣動蝶閥自動打開,冷空氣通過混風(fēng)管混入立窯煙氣中,使煙氣溫度下降到260以下。若混風(fēng)后,煙氣溫度仍大于260混風(fēng)氣動蝶閥自動關(guān)閉,旁通煙囪蝶閥自動打開,同時風(fēng)機自動停機,立窯煙氣通過部分沉降室后直接外排。此時,看火工和操作工要及時采取措施,把窯面溫度降下來,以免長時間煙氣超標(biāo)外排。
2、噴吹空氣量及噴吹周期
對脈沖布袋除塵器而言,清灰效果好壞主要由噴吹空氣量和噴吹周期決定。本除塵器在初期選配的空壓機氣量為0.9m/min,貯氣罐,除塵濾袋排與排之間噴吹時間間隔為l0s,共有12排。調(diào)試時發(fā)現(xiàn),清灰效果較差,尤其當(dāng)煙氣溫度偏低時。分析原因,主要是壓縮空氣量偏少,加上噴吹周期又較短,造成噴吹力不夠。后把空壓機換成氣量為1.5/min除塵濾袋排與排之間噴吹時間間隔則改為20s,噴吹清灰效果得到大大改變。
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